牛琳(河北金万泰化肥有限责任公司河北省新乐市050700)
摘要:沈阳申元气体压缩机厂生产的8M80 系列氮氢气压缩机为目前国内单机功率最大的往复式压缩机。河北金万泰化肥有限责任公司与申元公司合作,实施8M80-500/260 型压缩机的首次工业化应用实验,验证了8M80-500/260 型机组设计的实用性和8M80-500/260 型机组与生产系统的适配性。
关键词:8M80 机组;应用
概述
沈阳申元气体压缩机厂生产的8M80 系列氮氢气压缩机适用于单机年产8 万吨合成氨的工艺流程,是大流量高压往复活塞式压缩机,单机功率8000kw,为目前国内单机功率最大的往复式压缩机。我公司在2010 年6 月与沈阳申元气体压缩机有限公司正式签约进行8M80-500/260 氮氢气压缩机首次工业化应用,2011年6 月两台8M80 压缩机机组安装完毕,2011 年8 月份开始试运行。
我公司作为一个搬迁企业,公司现有设备一部分为搬迁利旧设备,另一部分为新上设备,8M80 压缩机就是在公司搬迁重建过程中淘汰了原有旧型号设备而新增的压缩机。
一、8M80 压缩机的特点
二、运行过程中存在的问题
沈阳申元气体压缩机厂生产的8M80 系列氮氢气压缩机与我公司原有H22(Ⅲ)、6D32、6M50 等型机组相比较,其单台机组单位时间打气量大幅度提高,同时对半水煤气系统的匹配产生了较大影响。
由于8M80 压缩机组打气量与原设计管道不匹配,试运行期间首先发现的问题是机组各段间管道震动大,尤其是一入总管震动严重;在经过改进处理后发现机组气缸仍然震动较大,问题仍未得到彻底解决;其次由于厂区面积受限,我公司只有一台煤气气柜,并且气柜容量较小,压缩机打气量与煤气气柜容量不匹配,存在安全隐患;再次是系统波动较大,在试运行初期,压缩机频繁检修、倒车,造成系统工艺调整非常被动,无法实现平稳运行。
三、原因分析与优化、改进:
1.改进了煤气管道支撑
在8M80 机组运行初期,采用了常规的管道支撑布局,在实际运行过程中因机组打气量远远大于原有机型,单位气体流速加快,按原设计流速设计的管道发生局部震动。为解决这一问题,我们对半水煤气总管道、机组各段间管道进行了分段排查,分别进行了加固:对总管道采取了增加支撑数量、加大支撑面积等措施,在压缩机一入管道入口、管道分离器入口分别增加一组支撑;对机组各段间管道采取了改变支撑形式、增加支撑数量等措施,将部分支撑基础由二楼改至一楼,并强化了基础承载力。通过对管道支撑的改造,解决了管道震动问题对生产的影响,积累了解决此类问题的经验。
2.增加了级间缓冲设备的容量
由于压缩机打气量大,原设计低压段级间缓冲能力小,在运行过程中二、三、四段缸震动较大,超过了设计值,这阻碍了压缩机的安全、稳定运行,经过与申元公司沟通、探讨,最后决定在一、
二、三段出口增大缓冲器容量,较好地解决了设备运行中出现的不正常震动问题,压缩机运行率得到提高。
3.优化了控制、联锁系统
我公司原有合成氨用往复活塞式压缩机主要有H22(Ⅲ)、6D32、
4.优化了调度调节方式
我公司的压缩机型号不同、打气量不同,8M80 机组更是第一次投入使用,各压缩机之间、压缩机与系统之间合理匹配、安全运行问题都需要进行摸索。在8M80 机组投入运行过程中,通过反复论证和实践,生产调度部门和各车间密切配合,采用加强生产的计划性、减少非计划停机等方法,做到开机、倒机、停机有序进行;大机、小机合理匹配,减少系统波动。努力做到根据生产计划调节煤气产量、匹配压缩机,尽量保证所有压缩机³量运行,减少非满负荷运行时间,避免大马拉小车现象的发生。
结束语
到目前为止,两台8M80-500/260 机组运行平稳,单台机组日均打气量35000Nm3/h(583.3Nm3/min),日均耗电约19.05 万kwh(合每小时7937.5kwh),功耗:13.60Nm3/kwh,机组运行率达到96.1%。
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